2014年4月第2期 谢添等:刚果(金)绿纱矿浮选铜钴精矿还原熔炼工艺研究 ・79・ 刚果(金)绿纱矿浮选铜钴精矿还原熔炼工艺研究 谢 添 ,廖春发 ,吴免利 ,石玉臣 ,王含渊 (1.中铁资源集团有限公司,北京 100039;2.江西理工大学冶金与化学工程学院,江西赣州 341000) [摘 要] 以刚果(金)绿纱矿浮选后的铜钴精矿为原料,采用还原熔炼工艺生产铜钴合金,考察了还 原熔炼条件对铜钴回收率的影响。实验得出的最佳工艺条件为:CaO加入量25%、熔炼温度1 500℃、焦 粉加入量6.5%、熔炼时间45 min,该条件下,铜的回收率大于98%,钴的回收率大于95%。 [关键词] 铜钴精矿;还原熔炼;铜;钴;合金 [中图分类号]TF811;TF816 [文献标志码] A [文章编号] 1672—6103(2014)02—0079—04 O 引言 可持续发展是21世纪世界面临的最大问题之 一l 实验方法 1.1 实验原料 。矿产资源具有的不可再生性,其开发和利用问 实验以浮选的绿纱铜钴精矿为原料,其化学分 析结果如表1所示。实验以焦粉作为还原剂,加入 题日益为人们所关注。我国矿产资源的总量和品种 在世界上位居前列,但按人均计算则处于非常落后 的位置,主要大宗金属原材料人均储量均小于世界 氧化钙进行造渣,焦粉和氧化钙的主要组成分别如 表2和表3所示。 表1铜钴精矿的化学分析结果 % 平均水平。鉴于国内铜、钴资源短缺、供需缺口日趋 增大的现状,实施两种资源、两个市场,最大限度地 利用国外资源就成为多途径解决我国铜、钴资源短 缺问题的战略选择。 非洲大陆金属资源丰富,与赞比亚毗邻的刚果 (金)境内有世界上最大的铜、钴资源富集区,其中 绿纱铜钴矿区因地质勘探程度高、储量大、矿体易 采、采剥比小、生产成本低被我国许多公司所关注, 而如何高效利用并提取其中的铜和钴是亟待解决的 问题。目前国内外已投人工业生产或进行过试验研 究的氧化铜钴矿冶炼方法主要有:回转窑干燥一电 炉还原熔炼法、硫化熔炼法(电炉或鼓风炉)、湿法 表3石灰的主要组分 % 还原浸出一萃取分离法、堆浸法等 “ 。结合刚果 (金)目前的工业现状及生产工人素质状况,本研究 1.2渣型选择 采用电炉还原熔炼法处理浮选的绿纱铜钴精矿生产 铜钴合金,考察了CaO加入量、焦粉加入量、还原熔 渣型对电炉操作工艺条件的选择及冶炼技术经 济指标的改善有重要影响。一般来讲,渣型应基于 合金相的熔点,炉渣的粘度、比重、界面张力,炉渣的 炼时间和温度等对熔炼效果的影响。 导电性和导热性,炉渣的浸蚀性等进行选择。 物料的化学分析结果表明,铜钴矿中用于造渣 [作者简介]谢添(1985一),男,湖南泪罗人,工程师,主要从事有 的酸性物料SiO,含量较高(~55%),而碱性物料 CaO(~0.1%)、MgO(~4.2%)和FeO(~4.4%)含 量较低。物料的自然碱度为R=(%CaO+%MgO 色金属冶金的生产管理及技术研究工作。 [收稿日期]2013—11—22 ・80・ 中国有色冶金 B研究开发篇・试验研究 +%FeO)/(%SiO,+%A1,O )=0.15,若考虑电炉 1 600℃;无锡电炉厂生产的TDFKW一40控温柜; 还原熔炼过程中铁的还原,则炉渣的碱度更低。同 时,由于炉渣中SiO,含量很高,黏度大,不利于渣金 的分离,因此必须对铜钴精矿还原熔炼的渣型进行 研究。含Cu~75%、含Co13%左右的赤合金,熔点 一+8o mm×170 mm氧化锆坩埚。加盖在1 400~ 1 550℃进行还原熔炼,未进行气氛保护。 1.4 实验方法 称取定量的焙球,配入定量的焦粉,装入氧化锆 坩埚加盖后放人硅钼炉中通电升温,达到指定温度 般在1 300℃左右,而自然碱度下的炉渣熔点约 1 600 qC左右,且SiO,含量很高,黏度很大,对渣金分 后开始保温熔炼并计时,至规定时间后,断电自然冷 却。冷却至室温后取出坩埚,称重计量后砸碎坩埚, 离很不利,给电炉的稳定运行和铜钴合金的顺利放 出造成诸多困难。 从CaO—SiO,系状态图(图1)来看,在电炉还原 熔炼过程中加入适量的CaO造渣,可以大大降低炉 渣的熔点。从炉渣的酸碱度和熔渣结构的离子理论 角度讲,CaO的加入不仅可以适度调整炉渣的酸碱 度(酸度降低),而且可以较好地改善炉渣的黏度 (降低),有利于熔渣和合金相的分离。另外,从炉 渣的综合利用来讲,添加CaO对生产水泥熟料极其 有利,得到的炉渣含SiO:~38%、CaO~40%、A1 O。 ~8%,水淬处理后可以作为生产水泥的原料。 CaO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SiO2 SiO2,% 图1 CaO・SiO 系状态图 另从CaO—SiO 一A12 O 系三元相图和CaO.SiO:一 MgO系三元相图可以看出,虽然添加CaO不仅可以 使炉渣熔点降低,而且炉渣黏度也有较大改善,对炉 渣的综合利用有利,但对于铜钴精矿的还原熔炼,配 入过多的CaO是不可取的:①增大了物料的处理 量,导致单位产品电耗增加;②由于渣量增大,渣含 钴的绝对数量也将增大;③炉渣黏度将因为CaO的 过多加入而增大,反而不利于渣金分离。 1.3实验设备 主要设备有:无锡电炉厂生产的12 kW高温硅 钼电阻炉,其采用硅钼棒加热,最高加热温度为 取出渣样和合金样。渣样磨碎后送分析,合金样用 王水溶解后送溶液样分析,采用ICP分析渣和溶液 中铜钴的含量,进而计算合金成分 。 2实验结果及讨论 2.1 CaO加入量的影响 在电炉还原熔炼过程中加入适量的CaO进行 造渣,不但可以降低炉渣的熔点,适度调整炉渣的酸 碱度,而且可以较好地改善炉渣的黏度,有利于熔炼 过程熔渣和合金相的分离。。 。 原料加入量为100 g,为了在坩埚中形成熔池配 人20%金属铜,焦粉配入量6.5%、温度1 550℃、熔 炼时间45 rain,该条件下考察了CaO配人量对还原 熔炼的影响,结果如表4所示。 表4 CaO加入量的影响实验结果 % 由表4可知,随着CaO加入量的增加,炉渣中 co和cu的含量减少,当CaO加入量增加至25%以 后,渣中铜、钴的含量基本维持在一个平稳的范围 内,因此控制CaO加入量为25%比较合理。 2.2熔炼温度的影响 原料添加量100 g、焦粉加入量6.5%、CaO加入 量38%、熔炼时间45 rain,该条件下考察了还原熔 炼温度对熔炼效果的影响,实验结果如表5所示。 2014年4月第2期 谢添等:刚果(金)绿纱矿浮选铜钴精矿还原熔炼工艺研究 ・8l・ 表5熔炼温度的影响实验结果 % 注:1 400 、1 450℃的实验原料中加入,2O%的金属铜,1 500 ℃、1 550℃的实验未加。 由表5可以看出,熔炼温度由1 400℃提高到 1 500 cI=时,渣中钴和铜的含量均降至0.25%左右, 相应的回收率分别为88.98%和98.02%,温度继续 升高,渣含铜和钴无明显减少,因此熔炼温度控制在 1 500℃左右即可。 2.3焦粉加入量的影响 原料添加量100 g、还原熔炼温度1 500℃、CaO 加入量38%、熔炼时间45 rain,该条件下考察了焦 粉添加量的影响,实验结果见表6。 表6焦粉加入量的影响实验结果 % 注:6.5%焦炭实验加矿量150 g 从表6可以看出,当还原剂加入量控制在 6.5%左右时,不仅可以保证较高的铜、钴回收率,而 且合金含铁可以控制在10%以内,因此选取还原剂 的加入量为6.5%。 2.4熔炼时间的影响 原料添加量100 g、还原熔炼温度1 500 cIC、CaO 加入量25%、焦炭加入量6.5%,该条件下考察了还 原时间的影响,实验结果如表7所示。 由表7可知,当还原熔炼时间控制在45 min 时,渣含钴降至0.23%,含铜降至0.54%;所得到的 合金中,铜、钴的含量分别达到为73.31%、 18.71%,铁含量为8%左右,铜的回收率大于98%, 钴的回收率大于95%。 表7熔炼时间的影响实验结果 注:45 rain买验加入,2O%金属铜 2.5综合条件实验 根据以上实验结果,确定还原熔炼的最佳条件 为:1 500℃、CaO添加量25%、焦炭加入量6.5%、 还原熔炼时间45 min。在最佳条件下进行实验,结 果如表8所示。 表8最佳工艺条件实验结果 % 由表8可知,在最佳条件下进行还原熔炼实验, 炉渣含钻降至0.15%左右,含铜降至0.5%左右;所 得到的合金中钴含量约为20%,铜含量约为70%, 含铁约为8%,铜的回收率大于98%,钴的回收率大 于95%。 3 结论 刚果(金)浮选铜钴精矿电炉还原熔炼的最佳 条件为:还原熔炼温度1 500℃、焦粉加入量6.5%、 CaO加入量25%、还原熔炼时间45 rain。在最佳 工艺条件下进行实验,炉渣含铜降至0.5%左右, 含钴降至0.15%以下;所得合金含铜约70%,含 钴约20%,含铁约8%,铜的回收率大于98%,钴 的回收率大于95%。 [参考文献] [1] 李明.刚果(金)氧化铜钴矿冶炼工艺综述[J].有色冶金设 计与研究,2012,33(1):16—18. [2] 陈永强,王成彦,王忠.高硅铜钴矿电炉还原熔炼渣型研究 [J].有色金属(冶炼部分),2003,(4):23—25. [3] 石玉臣,黄蕴成,孙蕊,等.从刚果(金)铜钴氧化矿提取钴的 试验研究.[J].中国有色冶金,2012,(5):63—66. [4] 郭灵虹.低品位铜矿堆浸工艺技术[J].四川有色金属, 1995.(4):9. ・82・ 中国有色冶金 B研究开发篇・试验研究 [5] 胡宇杰.采用非洲某铜钴矿生产铜钴合金的工艺研究[J].湖 [6] 颜杰电炉还原熔炼氧化钴矿的生产实践[J].中国有色冶 南工业大学学报,2012,26(3):20—24. 金,2006,(3):31—33. Study on reduction smelting process of flotation copper-cobalt concentrate of Luishia Mine in Congo(Kinshasa) XIE Tian,LIAO Chun—fa,WU Mian・li,SHI Yu—chen,WANG Han-yuan Abstract:In this paper,the copper—cobalt concentrate of Luishia Mine after flotation in Congo-Kinshasa was used as raw material to produce copper—cobalt alloy with reduction smelting process.And the effects of reduction smehing conditions on the recovery of copper and cobah was investigated.The test results shows that the optimum process conditions are 25%(‘|))of calcium oxide and 6.5%(OJ)of coke adding quantity,smelting for 45 min at 1 500 oC, and the recovery of copper and cobalt can reach over 98%and 95%,respectively. Key words:copper—cobalt concentrate;reduction smelting;copper;cobalt;alloy (上接第63页) 为了满足铜冶炼对氧气需用量的增长,对制氧机进 行了改进,使制氧能力提高,电单耗降低。将KDON 6 结语 一3200/3200一VI空气分离设备分离出来的氮气用 KDON一3200/3200一VI空气分离设备是成熟的 于磷酸铁锂项目和精炼炉喷吹还原剂还原,使资源 工艺设备,在环境温度较低的情况下,冷凝水结冰后 得到充分利用。强化分馏塔和DH45—12离心压缩 直接导致压力显示过低连锁停车,通过将仪表引压 机维修保养,使其安全可靠运行。 管缠上伴热带,然后外层保温的方法解决了问题。 Application and improvement of KDON一3200/3200-VI air separation equipment WANG Ju-liang,ZHANG Lin Abstract:The freeze of condensate water at the measuring point of pressure transmitter of air—cooling tower in the running of KDON一3200/3200一VI air separation equipment leads to the chain brake because of over low pressure dis。 play.The problems were solved by modifying the measuring point of pressure transmitter of air—cooling tower.The air separation equipment improvement was conducted.the oxygen—making capacity increased from 3 200 m /h to 3 700 m /h.and the unit power consumption decreased from 0.63 kWh/m to 0.59 kWh/m .The separated nitrogen was used in lithium iron phosphate project,and also used as injecting reduction agent of refining furnace reduction, realizing the optimum use of resources.More attention should be paid to the maintenance of distillation tower and DH45—12 centrifugal compressor to realize the safe and reliable running. Key words:air separation equipment;use;improvement 我国1 184个铜矿潜在资源量达1.8亿t 全国化探资料应用研究创新性地采用地球化学定量预测方法,预测全国铜矿潜在资源量为1.8亿t。这 一成果开创了我国全国性中比例尺矿产资源评价地球化学定量预测先河,使我国地球化学勘查从定性向定 量预测迈出了重要一步。 全国铜地球化学定量预测研究汇总了各省(市、自治区)完成的铜地球化学定量预测成果和长江中下游 成矿带、西藏冈底斯成矿带及藏东”三江”成矿带铜地球化学定量预测研究成果。汇编成果分别从已知铜矿 床和铜矿预测区两个方面进行,均从数量、资源量、规模及矿床类型等指标的空间分布特征进行剖析,最后将 铜矿床和预测区的数量、资源量等信息用一张全国铜矿资源潜力预测图的形式表示。全国共预测了1 184 个铜预测区,预测潜在资源量约1.8亿t,是我国180个已知铜矿床资源估算总量(9 800.5万t)的1.86倍。