No.6 《大型铸锻件》 November 2OO7 HEAVY CA 兀NG AND FORGING ASTM 4145H钢冲击功偏低的原因分析 彭努渊 (河南中原特殊钢集团有限责任公司,河南454685) 摘要:ASTM 4145H钢中,若sn元素含量较高会明显影响钢材的力学性能,造成冲击功严重偏低。 关键词:ASTM 4145H钢;冲击功;化学成分 中图分类号:TG142.1 2 文献标识码:B The Cause Analysis of Low Impact Energy f0r ASTM 4 1 45 H Steel Peng Nuyuan Abstract:This article has stated that high content of Sn element in ASTM 4145H steel would influence the me- chanical property and make the impact energy lower. Key words:ASTM 4145 steel;impact energy;chemical composition 表1非金属夹杂物检测结果 l前言Table 1 The tested results of non—metallic inclusion 我公司生产的石油钻铤质量稳定,冲击功一 ,冶炼炉号 A B C D 般都在7O J以上,但在理化检测过程中发现有一 376967 粗系 细系 11.5 0.5 0 0.5 —.0 0.5 0 0.5 炉号为37696的ASTM 4145H钢,冲击功值均处 37l6l细系 1.5 1.0 0 0.5 一7 粗系 0于24 J~32 J之间,与要求值相差甚远(要求值为 .5 0.5 0 0.5 65 J以上)。此钢种以往曾出现过冲击功不合现 象,但在每一冶炼炉次中属于个别现象。与以往 两试样腐蚀后进行金相组织观察。结果发 所不同的是此次整炉共9支锭全部不合格,且冲 现,两试样金相组织较细较均匀,均为回火索氏体 击功值较低。为了分析造成该炉不合格的原因, +少量贝氏体(见图1所示)。比较而言,37161 对化学成分、低倍检验结果、金相组织等进行了分 中的贝氏体量较多,且两炉的晶粒度均为7.5级, 析。 并无差别。 2.3力学性能检验 2理化检验分析 37696与37161两炉钻铤钢的力学性能检验 2.1低倍检测 结果见表2。 在冶炼炉号37696的任一支锭上取一试片, 表2力学性能检测结果 Table 2 The tested results ofmechanical property 片厚为20 mill,用1:1的热盐酸水溶液侵蚀, 炉锭号 Rpo 2/MPa R /MPa A(%) z(%) AKV/J 按照GB/T1979—2002评定级别。其中一般疏松 37696—7 9OO 1050 19 5l 26/22/24 1.0级,中心疏松0.5级,锭型偏析0.5级,其余 37696—8 9O5 1050 17 50 24/26/24 无任何缺陷。 37l6l一7 955 l070 17 53 70/74/72 3716l一8 980 l09O 17 5l 70/70/70 2.2金相观察 利用同一热处理炉中的冶炼炉号为37696的 从表2的结果可以看出,37696炉较37161 7号锭和冶炼炉号为。37161的7号锭的冲击试样 进行对比观察分析。两试样进行磨制抛光后,利 炉的强度略有降低,面缩和延伸率无明显差别,冲 用MM一6显微镜,按照GB/T10561--1989评定 击功值则明显下降。 2.4化学成分分析 其非金属夹杂物,结果见表1。 从表1的结果可以看出两炉的非金属夹杂物 因两炉的化学成分接近,所以两炉在同一热 级别均不高且基本一致,无大的差别。 处理炉中进行热处理,但两炉的痕量元素在前道 工序中没有检测。分别取37696炉和37161炉的 收稿日期:200r7—O5—29 各两支锭进行成品化学成分及痕量元素分析,检 测结果见表3和表4。 42 维普资讯 http://www.cqvip.com 《大型铸锻件》 No.6 HEAVY CA HNG AND F0RGING November 2o07 37696 图1试样金相组织500× Figure 1 The metallographic structure of samples 500× 表3化学成分检测结果(质量分数,%) Table 3 The tested results of chemical composition(mass fraction,%) 炉号 C S Si Mn P Ni Cr M0 Cu Al U.1o 1.1O 37696—7 0.47 0.009 O.25 1.13 0.016 OO.28 O.1l 0.017 .37696—8 0.47 0.009 O.22 1.o6 O.Ol3 09 1.1O O.25 0.09 O.Ol3 37l6l一7 0.48 O.0o8 O.26 1.07 O Ol3 O.13 1.13 O.28 O.16 O Ol3 37l6l一8 0.49 O.0o7 O.29 1.13 0.015 0.14 1.18 O 39 O.17 0.014 表4其它元素及痕量元素检测结果(质量分数,%) Table 4 The tested result of other elements and trace elements(mass fraction,%) 炉号 W V Ti As Sn Pb Sb Bi 37696—7 0.033 <0.004 0.004 O.0o9 >0.134 O.0o5 <0.00l <O.0ol 37696—8 0.04l <0.004 0.004 O.0o5 >0.134 O.0o2 <0.00l <O.0ol 37l6l一7 0.049 <0.004 0.004 O.0o8 0.009 O 0o3 <0.00l <O.0ol 37l6l一8 0.035 O.0o5 0.004 0.010 O.Oll O.Oo6 <0.00l <O.0ol 从表3和表4可以看出,两炉化学成分基本 Sn是低熔点的元素,易在晶界偏聚。当其含量超 一致且正常,唯一区别是痕量元素差别较大。 过0.05%时,会明显恶化钢件的热塑性,同时还 37161炉中Sn含量为0。009%~0.011%,而 促进cu对钢性能的危害。另外P、Sn共存时还 37696炉中的Sn含量大于0.134%(因受试验条 可能出现严重的回火脆性。Sn元素是降低钢件 件限制,Sn元素大于o。134%后的确切含量无法 冲击韧性的一个元素,可以认为37696炉冲击功 测出)。 异常偏低的原因是由于Sn含量较高造成的。 3分析与讨论 Sn元素主要由工业废钢中带人。所以为了 防止钢材出现类似的问题,我们必须严格控制废 从以上分析结果可以看出,37696炉在低倍 钢的质量。 检测及高倍检测分析中均无异常,低倍组织评级 结果和夹杂物评级结果均较低,依此认为此炉钢 4结论 冶炼情况较好。另外金相组织较细且较均匀,晶 ASTM 4145H钢出现整炉冲击功异常偏低是 粒度也均匀正常。与37161相比唯有贝氏体含量 由于钢中Sn元素含量过高引起的。从试验结果 较少和痕量元素sn含量较高。我们曾做过大量 中可以看出,当钢中Sn元素含量较高时,会明显 试验,对于ASTM 4145H钢,当金相组织中贝氏体 降低材料的冲击功,对强度也略有影响,而对于面 含量增多时,其冲击功会降低。所以贝氏体含量 缩和延伸率则无明显的影响。 低不是造成37696炉次冲击功低的原因。由于 责任编辑邓玉 43
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