噪
NOISE声与振动控制ANDVIBRATIONCONTROLVol39No.2
Apr.2019
文章编号:1006-1355(2019)02-0114-04
电动车制动真空泵对车内噪声影响机制分析
廉晶晶,张
杰,杨柳青,叶常景,代
炜,张晨曦
(国家汽车质量监督检验中心(襄阳),湖北襄阳441004)
摘要:针对某电动车型供电状态下踩踏制动踏板时车内轰鸣声过大的问题进行分析,通过主观评价、问题排查,确认该问题由制动真空泵引起。采用源-传递路径-目标位置分析方法,结合模态仿真数据,分析制动真空泵对车内噪声的影响机制,提出通过将真空泵用阻尼材料包裹以降低车内空气辐射噪声和增加安装支架刚度减小结构辐射噪声的改进方案。试验测试表明,采用改进方案后,车内噪声峰值降低约6dB。
关键词:声学;电动汽车;真空泵;制动;车内噪声;模态分析
中图分类号:U461.4;U467.4+93
文献标志码:A
DOI编码:10.3969/j.issn.1006-1355.2019.02.022
MechanismsofInteriorNoisecausedbyBrakeVacuumPumps
ofElectricVehicles
LIANJingjing,ZHANGJie,YANGLiuqing,YEChangjing,DAIWei,ZHANGChenxi
(NationalAutomobileQualitySupervisionandTestCenter(Xiangyang),
Xiangyang441004,HubeiChina)
Abstract:Themechanismofinteriornoiseinanelectriccarisstudied.Usingsubjectiveevaluationandtroubleshooting,thebrakevacuumpumpisconfirmedtobethereasonoftheinteriornoise.Then,basedonthevibrationandnoisesourceidentification,transferpathanalysisandresponseanalysisandusingthemodalsimulationresults,themechanismsoftheinteriornoiseisanalyzed.Toreduceairradiationnoise,themethodofwrappingthevacuumpumpwithdampingmaterialisproposed.Toreducethestructuralradiationnoise,themethodofincreasingthestiffnessofthemountingbracketispresented.Testresultsshowthattheproposedmethodsarereasonableandtheinteriornoisecanbereducedbynearly6dB.
Keywords:acoustics;electricvehicle;vacuumpump;brakesystem;interiornoise;modalanalysis
汽车的制动性能关系到驾驶员及乘客的生命安全,是汽车行驶的重要保障。真空助力制动系统通过调节助力器真空腔内的气压值,与大气形成一定的压力差,输出制动助力,因此真空腔内必须保证充足的真空度[1]。燃油车的制动系统主要从发动机处获得真空源从而使得真空助力器为驾驶员提供辅助制动作用。近年来,随着混合动力及纯电动汽车的发展,新能源汽车发动机不能全时工作,无法随时保障足够的真空来源,电子真空泵(简称EVP)便取代发动机进气歧管,为汽车真空助力制动系统提供主要真空源。电子真空泵工作状态存在对车内噪声水
收稿日期:2018-06-11
作者简介:廉晶晶(1991-),女,湖北省襄阳市人,硕士,主要
研究方向为汽车NVH。E-mail:lianjj327@163.com
平影响过大的问题[2–4]。
随着汽车工业的发展,NVH性能日益受到制造商和消费者的重视和关注[5–8]。因此,研究电动汽车电子真空泵对车内噪声的影响机制,降低真空泵导致的振动噪声问题尤为必要。
本文针对某型电动车型在供电状态踩踏制动踏板后真空泵工作引起车内噪声过大的问题,采用LMSTest.Lab软件的SignatureTesting模块和ImpactTesting模块进行试验分析,并结合模态仿真数据,对真空泵及支架结构提出优化措施,改善车内噪声的水平。
1制动真空泵原理
制动真空泵又称为制动真空助力器,主要用于辅助汽车制动性能。真空助力制动系统工作简图见图1,真空泵一端与制动踏板相连,另一端与液压制
第2期电动车制动真空泵对车内噪声影响机制分析115
图1制动系统工作简图
动主缸相连,当汽车需要制动时,驾驶员施予制动踏板的力经真空助力器放大后,推动液压制动主缸活塞进行制动,最后,制动分泵由活塞推动车轮制动片夹紧制动盘,从而实现制动功能[2]。
对于传统燃油车,真空助力泵自身的真空环境由动力系统提供。当发动机工作时,进气歧管能够产生很高的真空度,因此较为传统的方式是从进气歧管处引出一根气管通向真空助力器,源源不断提供真空源。但对于新能源汽车,由于没有进气系统为真空泵提供足够的真空环境,因此管路的另一端由进气歧管端部更换为电子真空助力泵,当传感器检测到助力器真空度不足时,电子真空助力泵开始工作维持真空环境,通过这样的方式,确保真空助力器能够像原先一样为驾驶员提供辅助制动功能。
制动真空泵一般通过螺栓与支架装配固定到车上。通常,真空泵双肩部位通过安装螺栓与真空泵支架相连,螺栓与安装支架间加装橡胶皮垫,真空泵支架再由安装螺栓连接至车身相应位置。
2真空泵对车内噪声的影响机制
2.1真空泵对车内噪声的影响
某型电动汽车制动真空泵实物照片见图2,该真空泵采用L型支架安装固定到汽车相应位置。
图2某电动车型搭载的电子真空泵形式
试验过程中主观感知,样车在供电状态踩下制动踏板后车内噪声明显增大。考虑到踩下制动踏板后,电子真空泵开始工作,推测电子真空泵工作增大了车内噪声。通过试验采集得到样车背景噪声(即供电时未踩下制动踏板,真空泵处于不工作状态时的噪声)与供电时踩下制动踏板,真空泵处于工作状态时驾驶员右耳处的车内噪声,对比曲线见图3。
根据图3可知,真空泵工作状态下车内噪声在63Hz、125Hz、191Hz处存在明显峰值成份,车内轰鸣声严重。
图3真空泵未工作状态与工作状态车内噪声对比
目标车型的电子真空泵工作转速为3300r/min,实测激励基频为61Hz,与问题频率一致。试验结果进一步确定电子真空泵对车内噪声峰值具有重要影响。以下将探讨电子真空泵对噪声影响的机制,从而为降噪提供指导。2.2噪声源及传递路径分析
电子真空泵作为前述车内噪声问题的噪声源,本体噪声来源主要包括电机转速及其自身噪声、轴承油隙等引起的运动不平衡、叶片材料及与气腔间的摩擦、泵体空气流道的光洁程度、排气通道的结构设计、电压电流的不稳定、电磁噪声等。其中,与泵体相关的噪声是噪声源分析中需要重点考虑的因素。
制动真空泵的工作噪声主要由以下2种途径传递到车内:
(1)空气辐射
制动真空泵工作时发出的噪音,由空气辐射,分别经发动机舱与驾驶舱之间的防火墙位置和车门、车窗缝隙处透射到车内。
(2)结构传声
制动真空泵工作时所产生的振动及噪音,经由
安装支架等结构传递,通过结构传声至车内,被车内人员所感知。
根据上述传递路径,分别对真空泵在63Hz、125Hz、191Hz频率附近的车内噪声问题进行分析。2.3真空泵本体及支架固有频率分析
首先对与车体分离状态下的真空泵本体及支架的固有频率进行分析,判断是否存在噪声与振动的耦合现象。进行试验测试得到与车体分离状态下的真空泵及支架的频响函数曲线,见图4。
激励真空泵本体得到的主频率为30Hz,激励支架得到的主频率为55Hz,2阶频率为110Hz,且以X向振幅较高。其中,支架55Hz、110Hz频率与车内噪声峰值对应的63Hz、125Hz较为接近。
采用有限元软件,分析了真空泵L型支架约束
116噪声与振动控制第39卷
图4真空泵及支架与车体断开状态频响函数曲线
状态下的固有频率特性,振型见图5。的趋势。幅值对比结果表明191Hz频率处车内噪声以结构传声为主。
为诊断车内噪声的传递路径,将真空泵的连接支架与车身断开,在车体供电时踩下制动踏板,在真空泵工作状态测试得到车内噪声的变化情况,3个峰值对应的驾驶员右耳旁噪声对比见表2。
表2真空泵与车体断开前后驾驶员右耳旁噪声对比/dB(A)频率/Hz63125
安装状态15.8515.4227.83
断开状态21.0316.876.72
差值-5.08-1.4521.11
图5真空泵L型支架模态仿真结果
191
分析结果表明,约束状态下真空泵支架的1阶频率为Hz,2阶频率为122Hz。推测真空泵支架固有频率与真空泵在工作状态时的63Hz、125Hz附近频率存在明显的局部共振,进而在相应频率附近引发车内明显的辐射噪声。2.4真空泵的振动噪声传递特性分析
通过试验对真空泵工作状态下本体的振动噪声特性进行分析,同时分析真空泵到连接支架的振动衰减程度,以及传向车内的噪声分布情况[8]。试验得到真空泵振动噪声的传递特性见图6。
从测试结果发现,真空泵本体在X向和Y向的振动远大于Z向,且到安装支架的振动衰减较快,传向支架的力较小。在191Hz频率处安装支架Z向的振动幅值高于真空泵本体的振动幅值,振动呈增大
表中数据表明:在真空泵与车体断开状态,在191Hz处车内噪声明显降低,噪声声压级减小约20dB(A);在63Hz、125Hz处车内噪声无明显降低,相反在63Hz处车内噪声有略微增大的趋势。对比结果说明63Hz、125Hz频率对应的车内噪声以空气辐射噪声为主,191Hz处对应的车内噪声以结构传声为主。
根据分析结果可知,目标车型真空泵的本体噪声及固定方式对车内噪声具有重要影响,且主要影响频率为63Hz、125Hz和191Hz。其中,63Hz和125Hz处以空气辐射噪声为主;191Hz处以结构传声为主。
3改进方法与试验验证
针对前述问题,以下将分别从空气传声、结构传
图6电子真空泵振动噪声的传递特性
第2期电动车制动真空泵对车内噪声影响机制分析117
声2个方面进行改进并开展试验验证。3.1空气传声改进
在真空泵支架与车身断开状态,将真空泵外侧包裹阻尼片。
通过试验对比包裹阻尼片前后车内驾驶员右耳旁噪声的变化情况,分析结果见表3。
表3包裹阻尼片前后驾驶员右耳处噪声值对比/dB(A)频率/Hz初始值改进值下降6323.6018.275.33125
25.98
19.03
6.95
测试结果表明:在63Hz、125Hz附近车内噪声峰值有明显降低,减小约6dB(A)左右,说明包裹阻尼材料可以有效降低车内空气辐射噪声。3.2结构传声改进
采用L型支架固定真空泵时,支架与真空泵整体处于悬臂状态。为增大结构约束刚度,考虑将L型安装支架改进为U型支架,使得支架与真空泵整体处于两端固支状态。
为验证改进方案的可行性,首先,采用有限元软件,分析了U型支架在约束状态下的固有频率特性,模态分析振型见图7。在质量相当的情况下,U型支架固有频率为76Hz,相比L型支架,约提升18.75%。说明采用U型支架固定安装真空泵时,可以提升整体的结构刚度。
图7真空泵U型支架模态仿真结果
采用U型支架安装固定真空泵的方法见图8。
图8U型支架与真空泵连接实物照片
采用L型支架与U型支架时问题频率处的振动幅值变化情况见表4。
表4采用L型与U型支架时振动对比/(m∙s-2)频率/Hz方向L型支架U型支架减小量X0.470.140.3363
Y0.450.040.41Z0.140.050.09X
0.230.020.21200
Y0.180.040.14Z
0.70
0.17
0.53
相比L型支架,采用U型支架后,在200Hz附近噪声有明显降低,减小约5.7dB(A);63Hz附近噪声约降低4.8dB(A)。测试结果表明,采用U型支架固定安装真空泵的改进方案是合理的。
4结语
针对某电动样车在供电状态踩踏制动踏板真空泵工作时车内噪声过大的问题,锁定问题根源是由制动真空泵振动噪声引起。首先,阐释了真空泵对车内噪声的影响机制。同时,结合试验和仿真方法进行振动噪声源及传递路径分析,提出了将真空泵包裹阻尼材料降低空气辐射噪声、合理更改支架结构增大安装刚度减小结构传递噪声的有效方案,并进行了试验验证,解决了制动真空泵工作时对车内噪声影响过大的问题。本文的工作为相似问题的解决提供了指导。
参考文献:
[1]简英杰,徐赟,邱笑寅,等.混合动力汽车高原制动真空
度影响因素研究[J].汽车技术,2015(10):34-40.
[2]蒋卫伟,向宇,金浩,等.电动车制动真空泵噪声诊断与
优化[J].广西科技大学学报,2015,26(3):47-52.
[3]刘建,李伟,王瑶,等.一种新能源车型的电动真空泵系
统选型实例分析[C].第九届河南省汽车工程研讨会,2-265.
[4]于义长,张国旺,陶涛,等.车用电子真空泵整车匹配的
噪声分析与优化[J].轻型汽车技术,2013(4):19-22.[5]庞剑.汽车车身噪声与振动控制[M].北京:机械工业出
版社,2015.
[6]郑劲松,张建明.汽车车内噪声发生机理与控制方法[J].
轻型汽车技术,2015(1):9-18.
[7]王昆,苏彬,吉丽超,等.传动系扭振对MPV车内轰鸣声
影响的控制研究[J].噪声与振动控制,2018,38(2):77-82.[8]程琨,张振东,袁卫平,等.基于NTF仿真的汽车噪声源
识别[J].能源研究与信息,2017,33(2):96-111.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务