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企业通过电力改造实现节能增效实例分析

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◇科技论坛◇ 科技固向导 2014年08期 企业通过电力改造实现节能增效实例分析 胡青峰 (吉林敖东集团大连药业股份有限公司 辽宁大连 1 16043) 【摘要】我国存在大量建厂时间较早、电力设施落后的企业。由于资金紧张、领导重视程度不够及专业技术人员匮乏等原因,这些企业长 期使用一些高能耗电力设备、设施,造成极大的潜在浪费。本文总结多年在企业工作的亲身经历,阐述通过改造高能耗变压器、投入电容补偿装 置、电网改造、设备节能改造等应用实例,说明电力系统升级改造工作对企业改善经济状况,健康发展的重要意义。 【关键词】电力、改造;节能;应用 我自2002年进入一家由国有企业改制而来的民营股份制企业工 作至今.在此工作期间.我发现企业电力系统主要由一台在电业局登 记为315KVA的sJ型高能耗变压器供电.配电室内配备有老旧的电 容补偿柜。因变电室位于厂区一角.供电采用长距离架空铝线,多数电 力设备陈旧.无节电措施 为了能够尽快脱离经营困境.公司领导支持 各项创新改造工作。我们在实施企业改造过程中.从企业实际出发.逐 步改进或淘汰了大量影响企业发展的电力设备、设施.通过长期跟踪 测算,改造投资回收期短.节电增效成果显著 改造前,公司原有变压器、电容补偿装置及输电线路虽然老旧.但 并不影响企业正常用电需求.可以继续维持使用 不过.考虑到该变压 器为sJ型高能耗变压器、变压器自身损耗严重.且原有电容补偿装置 老旧,已长期无法投入运行.更重要的是.该变电室座落于厂区远离用 电负荷中心的角落.采用电损较大的架空铝线远距离供电.且存在大 量迂回倒送、近电远供等现象,整体电网布局极不合理.而大量耗能较 高的电力设备也加大了电费支出。于是.公司决定将变电室搬迁至靠 近厂区中央的负荷中心区域.以中心向四周辐射供电.并对电力系统 相关设备、设施进行全面优化 此次电力整体改造.公司主要将原有容量为315KVA的sJ型高 能耗变压器淘汰.更换为容量为315KVA的S11型节能变压器.并新 安装电容自动补偿装置一套.将原有架空铝导线拆除.采用地埋电缆 从负荷中心向外辐射供电.并逐步改进和淘汰大量高能耗设备 本项 改造完成后,经跟踪测算,汇总改造效果如下: 4037元。按无功电容自动补偿装置采购、安装总投资48000元计算. 仅需1.2年即可回收改造成本 3.供电线路改造 因此次供电线路改造结合变电室位置搬迁进行.实现从远距离架 空铝线供电向近距离地埋电缆供电的转换.供电线路大大缩短.减少 大量不合理走线及线径截面匹配不合理现象.经对改造前和改造后各 部门抄表数据的统计对比,厂区平均低压供电线损由原来的12.6%大 幅降低至5.5%~6%之间.平均线损减少6.5%以上.按每月用电27000 度计算,每月可节约电费支出1615元。与此相关的主电缆改造及配电 室搬迁等费用总计为120,000元.需6.2年可回收成本 4.空压机变频改造 公司有一台阿特拉斯产22KW螺杆式空压机.负责供应各生产部 门昼夜用气。该系统采用气压波段控制,当气压达到设定高位值时自 动停机,当低于设定低位值时重新启动 由于压缩空气消耗量随时间 波动较大,空压机长期在启动空载运行、加载运行、卸载运行、停机四 个状态间重复运行,因四个过程中只有加载运行产生压缩空气.其它 三个过程均为该机组设计的保护性运行状态.并不产生压缩空气 因 此,频繁启停造成大量电能浪费。为了提高空压机供气效率.减少无效 电能消耗,我们采取了空压机变频改造技术,安装变频控制柜.外接控 制装置及压力传感器等部件,实现变频控制运行。改造完成后.空压机 在变频器调节下,按设定的压力平滑稳定调节电机转速.使供气压力 控制稳定,电机输入功率减少,而产气能力却出现较大增加 更重要的 是,经过对变频改造前后耗电量数据统计(此处统计了改造前和改造 后各3个月的实测数据),在相同生产条件下.改造前月均用电3660 度,改造后月均用电2490度.平均节电率为32%.平均每月可节电 1170度。按当时改造变频系统投入28000元计算.此项改造仅需2年 即可收回改造投入.投资回报率可观 此外,公司还进行了多项电力设备更新或改造.均取得了较好的 节能增效成果.此处不逐一列举 从以上列举四项企业改造实例可知.改造最短投资回收期为1.2 年,最长改造投资回收期为6.2年,加权平均投资回报期为4.48年 由 此可见.加速老旧电力系统更新换代是企业经济效益最大化的重要举 措之一。企业要想在激烈市场竞争中生存下去.必须科学决策.加速老 1.变压器改造 变压器由容量为315KVA的SJ型高能耗变压器更换为S1 1型节 能变压器后,对改造前后损耗情况进行如下比较: 改造前.按当时企业平均每月有功电量27000千瓦时.无功电量 18000千瓦时.全月一班生产.输入电业局专用变压器损耗计算公式 算得.变压器自身电损为1697KW/月 改造后.按当时企业平均每月有功电量27000千瓦时.无功电量 5000千瓦时(因安装电容补偿装置,无功减少),全月一班生产,输入 电业局专用变压器损耗计算公式算得.变压器自身电损为481KW/ 月。 由此可知,每月仅变压器损耗减少.每月可省电1216度.按企业 峰谷表当时综合电价0.92元/度计算.每月仅变压器更换可节约电费 旧电力系统更新换代,这是低投入高产出的经济决策。● 支出l119元,按变压器采购、安装费支出65000元计算.4.8年即可 回收该项投资成本 【参考文献】 2.电容补偿装置更换 电容补偿柜投入运行后.从电业局出据的电费收据明细来看.厂 [2]丁晓群,周玲,陈光宇电网自动电压控制(AVC)技术及案例分析.机械工业 区电网功率因数由此前的O.64大幅上升至0.97.对应收取的利率电 出版社.2010.11. 费由原来每月处罚4222元变为每月份奖励186元.每月节约电费 [3]宋美清,刘素萍.农网配电营业T:高级、技师.中国电力出版社.201l 1 [1]王霁宗.工企电气设备及其运行:变、配电部分,中国电力出版社,1998.7. (上接第1 66页)[21Roszkowska E.Undirected c0lored Petri net form0delling [6]孙宇.AGV自动引导技术的研究『J1l中国机械工程,1996(6):78—8. 实验型AGV驱动系统的设计(上)【J】.现代制造工程,2006(10): and supervisory control of AGV systems fC]//Proceedings of the 6th International [7]张伦,陈吉红.Workshop Oil Discrete Event Systems.Los A lamitos。CA,USA:IEEE,2002:135—142 101—103. 全桥驱动的自导引小车(AGV)动力学建模及其运动控制fD1.上海:同 【3 IMiller R D.Automated Guided Vehicles and Automated Manufacturlng【M1. [8]肖一帆.济大学硕士学位论文.2007. Dearborn,Michigan:Society of Manufacturlng Engineers,1987. [9]陈伯时.电力拖动自动控制系统『M1.北京:机械lT业出版社,2008.I. [4]唐文伟.AGV在物流领域中的应用前景分析【JJ.物流技术,2001,108(3):7—8. [5]郭峰,袁星军,余达太等泊动导引车系统关键技术的研究『J].北京科技大学 [10]Brian.Rooks AGVs find their way to greater lfexibility[J].Assembly Automation, 学报。1999,2l(21:220—221. 2001,21(1):38—43. 

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