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2008年调水调沙小浪底水库异重流排沙分析

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第3O卷第11期 2008年11月 人民黄河 Vo1.30.No.11 NOV..2oo8 YELL0W RIVER 【水文・泥沙】 2008年调水调沙小浪底水库异重流排沙分析 马怀宝 ,张俊华 ,张金良 ,陈书奎 (1.黄河水利科学研究院,河南郑州450003;2.黄河水利委员会防汛办公室,河南郑州450003) 摘要:2008年汛前黄河调水调沙期间,在小浪底水库塑造并重流的过程中,小浪底水库排沙比高达89%。异重流排沙 过程的特点是出库含沙量大、历时长,而且出现了两个沙峰。初步分析认为,这些特点与三门峡水库泄流过程、小浪底水 库初始边界条件及其调整过程、小浪底水库闸门调度等因素有关。 关键词:调水调沙;异重流排沙;小浪底水库 文献标识码:A 文章编号:1000—1379(2008)11—0027-02 中图分类号:TV145.2;TV882.1 该次异重流排沙过程的特点是出库含沙量大、历时长,而 1引言 且出现了与往年不同的两个沙峰过程(7月1日16时为界)。 2008年黄河调水调沙水库调度自6月19日9时开始,至7 月3日18时结束,历时14 d。整个过程分为3个阶段:第一阶 段,小浪底水库下泄清水冲刷下游河道,最大泄流量4 280 m’/s期间万家寨水库开闸泄水,平均下泄流量约1 200 m /s, ,从已有资料对其特点进行分析,主要有以下几个影响因素。 (1)形成异重流的能量大。小浪底入库水沙过程,使得异 重流有较大能量,对异重流排沙有利。①三门峡水库从6月28 日16时开始加大泄量,至6月29日4时泄空,水位从315.04 m 降至299.8 m,历时14 h,最大泄流量高达5 580 m /s(6月29 日0时l2分),泄空过程流量大,小浪底水库三角洲洲面发生 历时约3 d;第二阶段,位于小浪底水库上游124 km的三门峡 水库下泄大流量过程,冲刷小浪底库区上段淤积的泥沙,使之 在回水末端形成较高含沙浓度的水流,进而转化为异重流输沙 流态;第三阶段,历时约5 d,流程约860 km的万家寨水库下泄 水流,在三门峡水库临近泄空之时抵达,冲刷三门峡库区淤积 泥沙,形成高含沙水流进入小浪底库区,并与前期异重流衔接, 形成完整的异重流排沙过程。在塑造异重流过程中,三门峡水 强烈冲刷,大流量及与其相应的高悬沙浓度使得异重流有较大 的初始能量;②优化调度使得三门峡水库泄水冲刷小浪底水库 三角洲洲面与万家寨水库泄水冲刷三门峡库区所形成的浑水 水流过程较好衔接,组成了不间断的浑水过程;③相对而言,万 家寨水库泄水对三门峡水库的冲刷强度较大,历时较长。 (2)能量损失小。库区异重流运行距离短,支流倒灌量相 库出库泥沙0.580亿t,小浪底水库出库泥沙0.517亿t,排沙比 高达89%,为历年塑造异重流排沙量与排沙比之最,而且有着 与往年不同的排沙过程。分析该次异重流排沙过程并进行模 拟计算,对深入认识异重流输移规律具有重要意义。 对较小,沿程能量损失小(见图2)。①小浪底水库2008年4月 280 255 2异重流排沙分析 g 、 230 2008年调水调沙人工塑造异重流是在三门峡水库6月28 日16时加大泄量开始,7月3日18时结束。图1为调水凋沙 205 遐 180 期间小浪底水库人、出库流量、含沙量过程。 155 130 f ∞ 130 12O 110 100 9O 80 70 60 50 40 30 20 10 0 g ● 距坝里程/km 图2 2008年汛前小浪底水库纵剖面 收稿日期:2008—09—10 暑 嘲 由I 加 避 基金项目:国家自然科学基金委员会、水利部黄河水利委员会黄河联合研究基 金资助项目(50339020);“十一五”国家科技支撑计划项目(2006BABO6B05);黄 河水利科学研究院级公益性科研院所基本科研业务费专项(HKY—JBYW一 2007—09)。 日期 作者简介:马怀宝(1968一),男,河南新郑人,高级工程师,主要从事泥沙研究 工作。 E.InaI1.malllIaibao@】26.c0m 图1小浪底水库进出库流量、含沙量 ・28・ 人民黄河 2008 观测地形资料表明,三角洲顶点位于HH17断而,距坝仅27.19 明流均匀流排沙、溯源冲删(或发生流泥状况)等,异重流排沙 计算采用经小浪底水库实测资料率定后的韩其为异重流排沙 公式 : km,至塑造异重流之时,小浪底水库蓄水位下降过程中,三角洲 顶点附近洲面还会有所抬升,顶点桕应下移,意味着异蕈流潜 入位置随之F移;②三角洲前坡比降大,为21.5‰ ;③异重流潜 入点以下仅有石井河、畛水、大峪河等支流汇入库区。 (3)地形调整。在塑造异重流期间,小浪底痒区部分库段 发生的先淤积、后冲刷过程,是小浪底排沙过程出现两个峰值 (1)明流冲刷计算。①公式1 ]: G: ×10 (1) 式中:Q为流量; 为水面比降;B为河宽; 为系数(依据河床质 抗冲性的不同取不同的系数: :650.河床质抗冲性能最小; :的主要原因 实测资料表明,库区HHI4、HH15断面与汛前相 比,最大淤积厚度分别为3.54 m与7.04 ITI,见表1。另据小浪 300,代表中等抗冲性能的情况; =180,代表抗冲性能 底水文站观测,在HH17断面附近,可看到出露于水面的边滩 高出水面约0.5 m,若按当时水位225 In计,则该处在淤积过程 中,最大淤积厚度可达6.5 nl。这些刚刚淤积在床面的淤积物 可动性强,甚至处于“浮泥”状态,随着小浪底水库水位的逐步 下降而产生大幅度冲刷或流动,进而使得水流含沙量大幅度提 高,形成第二个沙峰出庠。 表1 Htt14与HHI5断面高程变化 (4)『甲】门调度。异重流运行至坝前形成了上清下浑的分层 流。清浑水交界面高程会因运行至坝前的浑水流量与排泄出 库的浑水流量之间不平衡而升降.直接影响出库水流含沙量的 高低。图3为不同断面部分时段清浑水交界面高程变化过程 可以看出,接近泄水洞前的HHI断面观测到的最大浑水厚度 达18 m,表明在异重流排沙期问,部分时段不是处于畅流排沙 状态,使得小浪底水库出库含沙量会在不同时段小于或大于畅 流状态 暑 、 掣 袒 O6—28 O6—29 O6—30 07—0l 07--02 07—03 孵期 图3清浑水交界面高程变化 3水库异重流排沙的模拟 为对小浪底水库异霞流排沙过程进行深入探讨,利用三门 峡水库实浸4水沙过程及已有的计算方法对该次调水调沙期间 异重流排沙过程进行了模拟 小浪底库区分别考虑三角洲 最大的情况)。 ②公式2 : Q∞= Q。 。j5。 (2) 式中: 为系数(对容易冲动的淤积物, =2 700;对一般的 淤积物, =1 100;对难以冲动的淤积物, =700);其他符号 意义同前。 公式3 : q =k( qJ_) (3) 式中:y为浑水容重;q为单宽流量; 为比降 m为依据实测资 料率定的系数、指数,分别为19 000、1.9。 (2)异重流排沙计算。公式为 =S ∑P4 Lie-q- (4) 式中:P 为潜入断面级配百分数;ct为饱和系数;,为粒径组 号;tO 为第 组粒径沉速。 (3)计算过程1。采用公式(¨计算 三角洲洲面冲剧和三 角洲前坡段,得小浪底库区冲刷泥沙0.374亿t;采用公式(4) 计算异重流排沙,得小浪底水库异重流排沙0.493亿t。出库 含沙量过程见图4(三门峡至小浪底传播时间暂按24 h考虑)。 日期 圈4出库含沙量过程对比(计算过程1) f4)计算过程2。采用公式(2)汁算三角洲洲面冲刷、公式 (3)计算前坡段冲刷,得小浪J氐 区冲刷泥沙0.330亿t;采用 公式(4nf算异重流排沙,得小浪底水摩异重淹排沙0.509亿 t。出库含沙母过程见图5: 计算结果同实测相比,第一排沙阶段的6月29目l8时~ 30日10时计算值大于实测值.而在6月30日10时~l8时计 算值小于实测值,经初步分析,原因足在前一时段小浪底水库 对异电流排沙进行了’控制,聚集在坝前的浑水脊加在后一时 段,从而使得实测出库含沙量过程出现的小岳大状况;第二排 沙阶段考虑溯源冲刷或流泥因素之后,计算值与实测值接近。 (下转荨30页) ・30・ 人民黄河 2008钲 稳定的情况下,就‘ 象因素而言,水资源总量的变化主要与降 水量的变化有关 采刖1956—2000年历年降水量与年水资源 总量进行相关分析,桐关系数为0.90.通过了0.O1的信度检 验,建立水资源总量的预评估模式: :一223.1+0.534P 式中: 为水资源总量,mm;p为流域年平均降水量,mm。 3.2不同年份水资源总量变化情况 根据大汶河流域水资源评价成果绘制1956~2000年降水 量、径流深和径流系数过程线(见图2)。由图2可知,历年河 川径流量是随着年降水量的不断变化而变化的。多年平均降 水量为697.5[nlql,多年平均径流量为l1.6亿Ill ,多年平均径 流深为149.7 mm,多年平均径流系数为0.21,即在这45年平 均有2l%的年降水量转化为河川径流量。丰水年的年均径流 系数为0.40,即有40%的降水量转化的河川径流量;而枯水年 的年均径流系数为0.10,即仅有1O%的降水量变为河川径 流量。 \ 逃 耀 曩 廿 年份 图2大汶河流域年均降水量、年均径流深、年径流系数过程线 (1)连续 羊水年份对水资源的影响。1956—2000年出现 了4个连续 F水年(丰水年和偏丰年合在一起统计):1957~ 1958年、1961~1964年、1984~1985年、1993~1994年。其中 1961~1964年:年均降水量最大,为936.3 mm,比历年平均偏 多34.2%;平均年径流锗为25.42亿1"/1 ,比历年平均偏多1t8. 9%,平均年径流系数为0.35。可见连续丰水年降水量大,河川 径流嚣占降水量的比值亦大。 (2)连续枯水年份对水资源的影响。1956—2000年出现 了4个连续枯水年(枯水年和偏枯年合在一起统计):1959~ 1960年、1965~1968年、1976~1977年、1988~1989年。其中 1988~1989午:平均年降水量最小,为417.4 mm,比历年平均 偏少40.2%;_司 均年径流量3.16亿m ,比历年平均值偏小 72.8%,平均年径流系数为0.10。表明连续枯水年份不但降水 量减少,而且河川径流量减少得更多。连续枯水对水资源造成 更大影响。 (3)2O世纪80年代连续干枯对水资源的影响。80年代的 平均降水量仅608.8 mm,比历年均值偏少14%;平均年径流量 为7.46亿m ,比历年均值偏少35.7%;平均年径流系数为 0.16。足自20世纪以来最干枯的年代。 4地表水资源利用对策 大汶河流域多年平均地表水资源量为13.49亿m。,现有总 库容为8.17亿m ,地表水可供水量平水年为6.6亿ITI’,枯水 年为4.5亿m ,特枯水年为2.53亿rn 。随着经济社会的快速 发展和城市化进程的不断加快,各类用水不断增加,使水资源 供需矛盾日趋突出。 泰安市目前存在着严重的浪费水现象。全市灌溉水的利 用系数不到0.5,工业用水的重复利用率为55%,城市供水漏 水率为15%~20%。在农业方面,今后应注重发展节水型农 业,不同的水功能区实施不同的灌溉方式,加强灌区渠道衬砌 防渗,实施灌溉管道化。通过调整农作物种植结构、灌区改造, 推广喷灌、滴灌、微灌等节水技术,减少输水损失,用经济手段 引导和促进节水。在城市应加强生活节水器具的推广使用,区 分不同情况,制定用水定额标准和用水计划,加强供水管网的 更新改造和检查维护。进一步提高城市和工矿企业的节水意 识,积极推广节水新技术、新工艺,提高水的重复利用率,逐步 建立节水型城市。 【责任编辑乔韵青】 (上接第28页) g ● 、 删 加 日期 图5出库含沙■过程对比f计算过程2) 4结语 根据实测资料,分析了2008年调水调沙期间小浪底水库 排沙过程的影响因素,并依据计算公式进行了模拟计算。分析 与计算结果较好地解释了小浪底水库异重流排沙过程的“反 常”现象。鉴于资料所限,目前分析与认识是初步的,有待于收 集包括异重流观测资料、小浪底水库闸门启闭详细记录后进一 步研究。至于溯源冲刷或流泥现象,还有待于在加强实测资料 观测的基础上深入研究。 参考文献: [1]李书霞,张俊华,陈书奎,等.小浪底水库塑造异重流关键技术及调度方案 研究[J].水利学报,2006(5):567—572. [2] 陕西省水利科学研究所河渠研究室,清华大学水利工程系泥沙研究室.水 库泥沙[M].北京:水利电力出版社,1979. [3] 张启舜,张振秋水库冲淤形态及其过程的计算[J].泥沙研究,1982(1): l一13. [4] 韩其为.水库淤积[M].北京:科学出版社,2003. 【责任编辑栗志】 

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