・6・ 重型机械 2013 N0.6 新技术新设备 径轴向数控轧环机定心辊位置自动控制技术研究 谷瑞杰 。,权晓惠 ,张淑莲 一,杨大祥 ,杨展飞 一,梁建筑 ,苏振华 , (1.中国重型机械研究院股份公司,陕西西安710032: 2.金属挤压/锻造装备技术国家重点实验室,陕西西安710032;3.西北工业大学材料学院,陕西库尔勒8,¥1001 1) 西安710072: 4.天山水泥股份有限公司塔什店分公司,摘要:径轴向数控轧环机定心辊的合理控制对环件TLN成形过程十分重要。本研究基于环件径 轴向轧制丁艺分析,提出了径轴向数控轧环机定心辊位置控制方法,推导了环件径轴向轧制过程中定 心辊位置计算公式,建立了定心辊驱动油缸行程控制方程,并基于此开发了径轴向数控轧环机定心辊 位置自动控制程序,该程序已经成功应用于生产实践。 关键词:数控轧环机;径轴向轧制;定心辊位置;自动控制技术 中图分类号:TG333.12 文献标识码:A 文章编号:1001—196X(2013)06—0006—04 Research Oil the guide rollers automatic location control of ring radial-axial rolling NC equipment GU Rui-jie , ,QUAN Xiao—hui 一,ZHANG Shu—lian 一。YANG Da—xiang 一, YANG Zhan—fei ’ .LIANG Jian—zhu .SU Zhen—hua ’ (1.China National Heavy Machinery Research Institute Co.,Ltd.,Xi’an 710032,China; 2.State Key Laboratory of Metal Extrusion and Forging Equipment Technology,Xi’an 7 1 0032,China; 3.College of Materials Science and Engineering,Northwestern Polytechnieal University,Xi’an 7 10072,China; 4.xiniiang Tianshan Cement Co.,I td.Tashendian Branch,Korla 84l0l 1,China) Abstract:The reasonable control of guide rollers of ring radial—axial rolling NC equipment is very signiicantf f_nr the process of ring rolling.In the study,based on the process analysis of ring radial—axial rolling,the location control method of guide rollers of ring radial—axial rolling NC equipment is preferred,the computing equation of guide rollers location is deduced and the displacement equation of driving oil cylinder of guide rollers is built, then the location automatic control program of guide rollers is developed.The location automatic control teeh— nique of guide rollers has been used successfully, Key words:ring rolling NC equipment,ring radial—axial rolling,location of guide roller,automatic eontulr technique 0前言 环件径轴向轧制成形是通过轧辊对环件厚度 和高度的局部连续压下作用使得环件半径不断长 收稿日期:2013—09—21;修订日期:2013~10—23 大的成形工艺 ,该成形工艺对加工设备吨位 要求较锻造成彤工艺小的多,而且环件成形质 量、材料利用率和生产效率都很高,目前已经成 为生产大型环件的最佳加T方法 ,如 1 所示。 基金项目:“高档数控机床与基础制造装备”科技重大々项 (2010ZX04004—131);国家重点基础研究发展汁划 (2012CB724300) 径轴向数控轧环机主机(图2)主要包括径向 轧制装置、轴向轧制装置、定心机构、托辊和底 作者简介:谷瑞杰(1980一),男,巾国重型机械研究院股份公司 高级T程师,博上,主要从事锻压设备 T艺研究。 座等。定心机构安装于径向轧制装置上,径向轧 制装置的左右各有一套定心装置,其结构如图3 ・8・ 重型机械 2013 NO.6 心到定心辊座旋转中心的距离,其值由定心机构 02=OL+0l (5) 结构所确定,在本研究中取1 845.77 mill。 油缸 铰鹰 油缸 铰庵 图4环件径轴向轧制定心机构的物理模型 Fig.4 Physical model of guide device of ring radial—axial rolling 在环件外径(半径)确定时,方程(1)、(2) 联合求解即可确定定心辊的中心位置坐标( , Y)。 3定心辊驱动油缸行程计算 以定心辊座旋转中心(一900,2050)为原点 建立相对坐标系( ,Y ),如图5所示。在该坐 标系下,定心辊中心相对坐标 =PC+900 (3) Y =Y一2 050 (4) (X ,y ) 油 I前铰座 油 油 油缸前铰 图5 环件径轴向轧制定心机构的局部坐标系 Fig.5 Local coordinate of guide device of ring radial—axial rolling 定心辊座旋转中心和定心辊中心连线相对于 坐标轴 的转角取为0 ,定心辊座旋转中心和油 缸前铰接中心连线相对于坐标轴 的转角取为 ,则有 其中,Ot为定心辊座旋转中心和定心辊中心 连线到定心辊座旋转中心和油缸前铰接中心连线 转角,本研究中该转角值为130.79。。 由定心机构结构可知 Y =f1sinOl (6) 在获得定心辊的中心位置坐标值Y后,对方 程(5)、(6)联合求解即可算得0 。 在绝对坐标系下,油缸前铰接中心坐标设为 ( 。,Y.),在相对坐标系下的该巾心的坐标 ( ,Y )满足 : I+900 (7) Y =Y 一2 050 (8) 由定心机构结构可知: ,一12cosO2 (9) Y =12sinO2 (10) 式中,f,为定心辊座旋转中心到油缸前铰座中心 的距离,mm,其值由定心辊座结构所确定,在 本研究中取1 000 mm。 在获得0 后,油缸前铰接中心坐标( ., Y、)即可确定。 油缸底铰座中心的位置可由定心机构的结构 所确定,在本研究中其绝对坐标为(~4 520,1 730),因此油缸前后铰座的距离1 满足 = ̄/( l+4 520) +(Yl一1 730) (1 1) 对于不同的环件外径,通过计算可以获得对 应的油缸前后铰座的距离f 。f,的值是定心辊驱 动油缸必须满足的位置条件,其最大值z 和最 小值/3min之差就是油缸必须满足的最大行程 。 在环件径轴向轧制过程中,油缸行程S通过式 (12)计算 S=Z3一f3… (12) 在环件径轴向轧制过程中,环件的外径可以 通过测量装置实时检测。对于确定的环件外径, 通过计算可以获得定心辊驱动油缸的行程控制方 程,从而可以实现径轴向数控轧环机定心辊的位 置控制。 4定心辊位置自动控制技术的应用 本研究基于定心辊驱动油缸的行程控制方程 开发了径轴向数控轧环机定心辊位置自动控制程 序,并将之应用于环件径轴向数控轧环机自动控 制系统,取得了很好的使用效果。应用本研究的 重型机械 ・9・ 径轴向数控轧环机定心辊位置自动控制技术生产 大型环件(图6)的圆度误差由原来的2%降低到 1%,合格率由原来的98%提高到99%。本研究 取得的径轴向数控轧环机定心辊位置自动控制技 术处于国际先进水平,提高了我国径轴向数控轧 环机的整体技术水平。 图6 应用定心辊位置自动控制技术生产大型环件 Fig.6 Large ring produced by location automatic control of guide rollers 5 结论 (1)提出径轴向控轧环机定心辊位置控制方 法,并建立驱动油缸行程控制模型; (2)推导了环件径轴向轧制过程中定心辊位 置计算公式,并基于此开发了径轴向数控轧环机 定心辊位置自动控制程序,可实现实心辊的位置 控制。实践证明,圆度误差由原来的2%降低到 1%,合格率由原来的98%提高到99%。 参考文献: [1]Lianggang Guo,He Yang,Mei Zhan.Research on plastic deform ̄ion behaviour in cold ring rolling by FEM numerical simulation[1].Modelling and simula— tion in materials science and engineering,2005 (13):1029—1046. [2] J.L.Songa,A.L.Dowsona,M.H.Jacobsa,et a1.Coupled thermo—mechanical finite—element model— ing of hot ring rolling process[J].Journal of Materials Processing Technology,2002,121:332—340. [3]张淑莲,何养民,杨大祥,等.5m径轴向数控轧环 机主要参数的确定[J].重型机械,2007(2):12 l4. [4] 杜学斌,韩炳涛,葛东辉,等.qb5OOOmm径轴向数 控轧环机[J].锻压装备与制造技术,2007(3):34 37. [5] 谷瑞杰,张淑莲,杨大祥,等.超大型环件径向轧 制设备动梁受力分析和优化[J].重型机械,2012 (3):60—63.