案例二 309跳汰机一段排矸轮卡矸石的案例分析
事故经过:
2012年4月2日16点40分,调度室组织正常开机生产,至17点13分,岗位司机汇报调度室309#跳汰机一段不排料,调度室安排值班电工、值班机修到现场检查处理。经检查排矸电机正常,遂判断排矸道卡矸石。17点45分,值班人员安排岗位司机对排矸道进行清理,由于清理排矸道不彻底,排矸轮未能正常运转,后于18点20分将309跳汰机一段减速机与排矸轮脱开,单独试电机减速机,18点50分,电机减速机试运转正常,再次清理309一段排矸道,并用手大幅度反向盘动排矸轮,堵卡矸石掉落,19点25分正常加量洗煤。
案例分析
本次事故处理过程中,处理方法不当,造成影响时间加长,主要为:
1、309一段排料轮卡死不排料,在处理该问题时,机修、电工、生产人员未交叉作业,而是在机电检查结束后再进行生产检查、造成处理时间过长。
2、309跳汰机本身质量问题,跳汰机排矸道两侧间隙大,容易堵卡矸石,电工检查电机没有问题后,生产人员清理排矸道不够彻底,清理完毕后机修工用手反向盘动电机减速机的幅度不够,使得堵卡矸石未能彻底掉落,延误了处理判断,造成再次启动电机仍然不能运转。
预防措施
1、在生产过程中出现问题,调度室应安排机修、电工、生产岗位人员交叉作业,分别对本专业内可能引起故障的原因进行检查分析,并及时配合处理故障,不能一项检查结束后再进
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行其他检查,延误处理时机,增加影响时间。
2、当跳汰机不排料时,在床层清理完毕,由机修工用手大幅度反向盘动电机风扇,使得电机带动减速机和排矸轮反向转动,待排矸道内堵卡矸石充分掉落后,再正向大幅度盘动电机风扇,看能否转动,如果能够转动,说明排矸道内无堵卡矸石。
3、跳汰机在排矸道清理后铺设床层过程中,应及时将排料方式从自动模式转换成手动模式,一方面可避免跑煤,另一方面可避免物料积聚而卡住排矸道。生产过程中,要及时观察床层变化,斗子物料多少、排料机构、各控制阀门等附属设备的运转情况,保证设备处于正常运行状态。
4、机修班将排矸道两侧间隙进行密封改造,防止再次堆积物料而卡住排矸轮。(此改造已经完成)
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