81、燃硫炉燃烧过程中,突然停风,造成炉膛内压力下降,硫磺在高压输送泵的作用下,以十倍于正常用量的速度喷射入炉膛,炉膛内的供氧量相对不足,液态硫磺不能完全燃烧,串入转化器入SO3气体输送管线,造成转化器能媒燃烧损坏、管线堵塞的后果,导致严重的生产事故。原因是责任心不强,发现不及时。吸取的教训:加强操作环节的监控;加强巡检,操作过程中不要过多依赖仪表、仪器设备,把事故控制在最小的状态下。
82、2009.2.22酸性水硫磺单元停工,一级冷凝冷却器管堵漏,按停工规程制硫炉熄灭,打开人孔通风置换炉内酸气、瓦斯等,二次气体监测,炉内硫化氢超标,检查酸气入炉阀未关并未加盲板。
经验教训:酸气入炉线上有3道阀门,阀门全部有伴热保温酸气入炉压力低,入炉压力≯50KPa。一是加装盲板须拆除保温,保温恢复麻烦。二是3道阀门可以隔绝介质,故在入炉前酸气阀处未卸开法兰或未加装盲板。
进入有限空间作业,必须隔绝与外界相连的阀门管线,措施是必须加装盲板。
83、在2009年的一天,特油库房在收转油品过程中,转油卡车在卸完油品出房大门时,一头扎在大门水泥柱上将其撞倒,卡车保险杠损坏司机面部受伤。
这是一起违章行为,师傅带学徒时,在学徒操作驾驶不熟练的情况下,而让学徒单独顶岗。学徒在驾驶操作时对作业环境不了解,转弯时速度太快,应对紧急情况没有经验,措施不得当。
通过这件事,在以后的工作中,认真学习技术,提高工作技能,增长工作经验。
84、听老师讲以前有位维修工到一个装置上去修往复泵,因为往复泵错气不上量,要用棒来撬,在没有关闭蒸汽开关的情况下就开始撬,结果往复泵突然一走,撬棒打在维修工的头上,造成当场死亡的事故。 从这起事故中可以明显看到此行为是违章的,违反操作规程操作。维修工安全意识淡薄,责任心不强,应该先停泵放净泵内的冷凝水再开始作业。
从中我们吸取的教训是:提高自身安全意识,严格执行各种规章制度,提高危害辨识能力。经常学习安全方面的知识,了解工作场所存在的安全隐患,使得自己周围的安全事故为零,保障其自身和周边人及财产的安全。
85、由于管线施工时遗留问题,当班人员在酸碱沉降罐作业时,发生将油倒入风管线,使正常使用的风法正常使用,停厂处理管线。
原因:接管线时将风管线直接连在上,且中间只有1道开关为普通阀门,未接逆止阀。操作工责任心不强。
教训:增强对工作的责任心,发现不合理流程及时汇报整改。 经验:勤检查,与工作相连无关开关定位复位。
86、在一次机泵发生异常,需要及时倒泵时,虽按规程对备用泵加油、盘车,通冷却水等程序后启用备用泵。但随后不久,大量热油泄漏,导致装置停车事故。经检查是由于备用泵进口放空阀未关严,经过一段时间后自行疏通使热油泄漏,当时此热油已达到自燃点以上
温度,随时可发生自燃,如发生自燃则会是一场火灾。
经过此事我知道,干任何工作首先要先安全,启动机泵时必须按操作规程一步步进行,仔细检查机泵各部件是否完好,放空关闭,确认无误后再启动泵。启动后还需再仔细观察该泵的运转状态方可离开。不可疏忽大意或心存侥幸心理而酿成事故。
87、一次送电时,空气开关一合闸就跳闸,此时本应检查抽屉柜后再送电,但没这么做,而是又送一次,这时空气开关再次跳闸,并发出较大声响。拉出抽屉柜检查时,发现接触器有一根二次线搭铁,引起接地短路。幸亏空开保护动作,未发生大的事故,因此以后遇类似事件,一定不能蛮干,而要查清原因再操作。
88、2002年装置安装氧气压缩机时,安装单位用切割机进行管线的配料焊接。等管线连接完后也按规定进行了清洗、吹扫、脱脂,但切割产生了磁力,使切割生成的铁粉粘到了管壁上,没有清洗和吹扫掉,安装完成后试运行产生了静电着火。铁水、铜水、火苗从机械的中间喷出。造成四级活塞杆中间密封件烧毁,好在没有人员伤亡。
原因:⑴不应用切割机进行管线的配料。⑵密封件脱脂不彻底。 教训:严格执行国家氧气站的规程,制定好防范措施,对与氧接触的零部件严格进行脱脂。
、在本装置中,一次外巡人员夜班巡检未配戴硫化氢气体报警仪,当走至重油区污油泵处,发现有臭鸡蛋味,当即回装置通知班长,取出报警仪去现场检测,发现硫化氢超标。此事件中,我们应该总结经验,吸取教训,应携带报警仪进行巡检,以避免发生不必要的伤亡
及损失。
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